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    高精度的交流伺服定剪系統方案設計

    作者: 時間:2012-01-06 來源:網絡 收藏

    在卷筒流水線的板帶生產企業中,如扎鋼、鋁鉑、卷筒紙等,其裁切,許多企業基本上還在沿用以前的直流或變頻組成的閉環控制,其裁切精度雖能達到基本的要求,但往往不是很高,隨著社會的發展,生產企業精益求精,對提高自身的品牌形象也日顯重要,同時也滿足了客戶對產品越來越高的要求。

    本文引用地址:http://www.czjhyjcfj.com/article/178076.htm

    原理

    康爾達公司的組成系統
    圖1:康爾達公司的定剪系統。

    假設要裁切的長度為S,主動輥的周長為L,主輥轉過的圈數N(或者說角度),則S=LN,這是一個線性方程,也即S和N成正比,假設減帶機齒輪的變比為K,則可求出S和電機轉過圈數X,S=L*X/K。此式說明S和X仍為一個線性方程,為此要取得需要的長度S,只需控制住電機轉過的圈數。在原系統中采用變頻器、PLC、編碼器和高速計數模塊來組成控制系統,其中PLC給定值(長度對應的脈沖量)送入變頻器驅動電機運轉,電機運轉又帶動編碼器旋轉產生脈沖,反饋回高速計數器送入PLC和原給定值比較,直到相等時停止電機的運行。實際使用中此系統雖然通過調整變頻器的方式,引入第一、二加減速時間來減少電機的慣性,使電機在極慢速成爬行時停車。但此系統的精度仍不可能很高。其缺點:(1)編碼器和電機不同軸、不是一體;(2)電機停車要用抱閘來剎車,而抱閘的快慢和力量對精度都將產生影響。而利用系統后這兩方面

    工藝設備

    ■ 操作臺—由主令電器控制定尺系統的自動和手動,由8421編碼的撥碼開關提供所需要的裁切尺寸。
    ■ PLC—采用FX1N-40MT,該PLC具有成本較低,且帶有所需要的高速脈沖輸出,一個PLC單元能同時輸出2點100KHz脈沖,該PLC配備有7條特殊指令,包括零返回、絕對位置讀出、絕對或相對驅動以及特殊脈沖輸出控制,抗干擾能力也較強,且編程方便,使用面廣,采購方便。
    電機和驅動器—伺服電機采用松下伺服電機MDMA202A1G,此電機帶有同軸的旋轉編碼器,該編碼器為增量式2500p/r,分辯率:10000;驅動器采用松下MDDA203A1A和伺服電機組成的系統具有很好的控制性能,此系統穩定性好,設置好參數后不用再人工干預,可靠性高,基本上不用維護,因此也不存在維護費用。

    控制系統硬件圖

    圖2:控制系統硬件圖。

    控制系統軟件

    因采用的是三菱FX1N-40MT,用其附帶的FXGP/WIN軟件進行梯形圖語言編程,非常直觀,易理解,整個程序簡潔,且與驅動器的通訊方便,只需較簡單的接線便可完成。

    控制系統軟件程序框圖

    圖3:程序框圖。

    控制系統軟件程序圖

    圖4:程序圖。

    使用交流伺服的優點

    ■ 運轉平穩,低速時也不會出現振動;
    ■ 控制精度高,交流伺服的控制精度由電機軸后端的旋轉編碼器保證;
    ■ 響應速度快,加減速時間均可在極短的時間內完成;
    ■ 能恒力矩輸出,不受轉速的影響;
    ■ 具有較強的過載能力;
    ■ 交流伺服驅動系統自身組成閉環,控制更可靠。

    結束語

    我司采用了此套系統后,穩定性和精度大大提高,減少了損失,滿足了客戶更高的要求,經濟效益顯著。同時也為今后的推廣積累了經驗,再接下來的幾年里我司相繼更改了其他的流水線,較低的成本取得了很好的效果。后來也在同行中得到了認同和推廣,后來上的線全部都采用了該類似的系統,而摒棄了原來的變頻夾送方式。



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