現場總線技術在煉鐵高爐系統中的應用
一、引言
工業現場總線技術是近幾年自動化行業最為關注的技術之一,給各行各業的自動化控制技術帶來了一次質的飛躍。
現場總線控制系統(Fieldbus Control System,FCS)是由各種現場儀表通過互連與控制室內人機界面所組成的系統;一個全分散、全數字化、全開放和可互操作的生產過程自動控制系統。也正是由于這些特點,以現場總線作為技術支撐的FCS在工業自動化領域有明顯的優勢,諸如很高的精確性、組志簡單、設計安裝方便、易于維護和擴展、可以節約軟硬件投資等,被稱為第五代控制系統,成為當今工業自動化發展的必然趨勢。它使過程控制領域的自動化裝置由DCS向FCS過渡,DDC(直接數字控制)功能將徹底分散到現場,使先進的現場設備管理功能得以實現。現場總線已廣泛應用于各個領域,如電力監控、能源管理、自動測試系統等等。
我廠高爐生產主要由高爐系統、噴煤系統、熱風系統、卷揚系統及槽下部分等構成,生產工藝復雜,分散點多,環境條件特殊,對電氣設備的要求非常高,這就造成了電氣自動化系統非常龐雜,故障率高,維護量大。將開放、成熟的德國TURCK公司的工業現場總線技術應用到5#高爐生產中去,在我公司取得了良好的效果。
二、高爐自動化控制系統的現狀
我公司以前的高爐生產自動化控制系統采用美國GE 公司的Series 90-70/30的 PLC設備,此設備運行穩定,可靠性高。現場設備的各種開關及模擬信號通過信號電纜匯到PLC模板處,供PLC采集,進行處理,然后輸出,控制現場設備運轉,來滿足高爐生產的需要。如圖1所示:
從上圖可以看出: 整個系統的關鍵在于主機入口處的瓶頸現象。由于現場及設備多,且比較分散,信號進入PLC后,必須經過A/D、D從轉換過程,且精確度有所降低,這樣就迫使PLC 的掃描周期加長,不利于主機騰出手來從事優化工作,使整個主機性能下降,直接威脅到高爐各種信號的實時性。
另外,現場及設備所處的環境特殊,與之相連接的電纜比較多,維護量大,故障率高,影響到整個高爐自動化控制系統的穩定性和可靠性。
三、現場總線的選用
1. 現場總線的優點
PY fibllsoP現場總線是Pr。fiblls現場總線的一個性能優化版本,專門用于自動化系統與分布式外圍設備之間的臨界通信任務。這種總線適合于替代價格昂貴的 24V DC和 4~20mA測量信號平行傳輸線路。
德國TURCK公司開發的工業現場總線是現場儀表、設備與控制室系統之間的一種開放、全數字化、雙向通信與多站的通信系統,為我廠已建成的千兆位以大網系統提供了現場級的控制功能。這次我煉鐵廠5#高爐大修選用TURCK公司的工業現場總線,可避免幾千個檢 測點和控制點的檢測信號匯集到DCS 的入日處所造成的信號堵塞,從而把60%以上的控制功能下放到現場儀表,增加了系統的安全性和可靠性。
采用現場總線主要有以下優點:
(1)可以減少1/2—2/3的隔離器、端子柜、I/O柜、l/O終端,這樣大大節省了10裝置及裝置室的空間;
(2)由于免去了D/A及A/D轉換的過程,使信號精確度可以從±0.5%提高到±0.1%;
(3)由于可以將PID功能植入到變送器或執行器中去,使控制周期大為縮短。目前可以從DCS的每秒調節2-3次增加到每秒10-20次,從而改善了調節性能;
(4)組態簡單,安裝、運行、維護簡便;
(5)采用IP67的防護等級,使之完全適合高爐現場的惡劣環境。
2.5#高爐大修工業現場總線的組態方式
為使TURCK公司開發的工業現場總線產品更好地應用到生產中去,必須使之與高爐主 PLC(GE公司 series 90.30)系統有機地結合在一起。
5#高爐系統由高爐、熱風、噴煤、卷揚及槽下(包括除塵)部分組成。每個部分都負責一定的區域,它們之間既相互獨立,又密不可分,相互聯系。任何一個環節出問題,都將導致高爐的直接休風,影響生產。
為此,以上各個部分都配有自己獨立的 series 90-30 PLC控制系統,且從各自的PLC 總線接口分別架設一條工業現場總線到各自所負責的區域。PLC通過各自的總線系統采集現場的實時數據進行處理及控制。這樣,就可以使復雜的高爐生產系統分成五部分總線來設計,避免總線的連接過于復雜,有利于工業現場總線優勢的發揮。5#高爐總線布置圖如圖2:
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