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    PLC在自立袋罐裝機控制系統中的應用

    作者: 時間:2012-08-18 來源:網絡 收藏
      1 引言
      傳統的多采用繼電器控制,隨著執行機構的增多,功能的增強,使得機器越來越復雜,給制造、調整、使用和維修均帶來不便CONTROL ENGINEERING China版權所有,并且會使故障率增加。
      由于目前罐裝機行業競爭激烈,企業要在競爭中站穩腳跟控制工程網版權所有,需要不斷的改進產品質量,向自動化、高效化發展。由于其抗干擾能力強,可靠性高,編程簡單,性價比高等優點被廣泛應用于各種工業控制領域。利用實現對的控制,結構簡化,維護方便,可以節約調整時間,增加設備的柔性,同時運行穩定可靠。本系統采用西門子S7-200,文本顯示器和OMRON增量型對原系統進行改造,取得了可喜的成果。
      2 生產流程圖
      本系統是集灌裝、旋蓋、清洗于一體的生產線,適用于有嘴軟包裝袋的自動定量灌裝、旋蓋,可以灌裝液體、醬料等流體產品。本機采用特殊灌裝頭,可分二次灌裝,當灌裝位置沒有包裝袋時,灌裝頭不會流出灌裝液體,保證了包裝袋產品外觀的干凈整潔。具體流程圖如圖1所示。

    圖1 生產流程圖

      3 控制系統
      原系統采用凸輪系觸發控制信號,利用五個調整好的凸輪,來實行工作循環及節拍,控制各執行機構的動作。在執行灌裝過程的五個步驟,即:電器聯鎖,泵工作,閥工作,旋蓋和清洗,要求凸輪在達到一定角度時五個凸輪配合工作。此方法雖然也能滿足控制的要求,但是凸輪位置要求較高,調整麻煩,設備的裝配、調整帶來困難,而且,當生產過程中的工藝參數發生變化時,調整起來相當困難。原系統凸輪系結構如圖2所示。

    圖2 凸輪系結構圖

      新設計采用PLC和實現對各執行機構的精確控制,使控制系統模塊化,設備的零部件數量、結構大為簡化。同時通過與文本顯示器相結合,還能根據包裝產品的不同,方便快捷地修改工藝參數,省去了原始控制面板的設計與生產,具體結構如圖3所示。
      增量式的特點是每產生一個輸出脈沖信號就對應一個增量位移角,利用S7-200的高速計數器指令(HSC)來實現精確讀取旋轉編碼器的轉角,從而實現對空間凸輪所轉過的角度進行檢測。當脈沖數表明空間凸輪轉過所要求的角度時,PLC就發出指令,要求各執行機構執行相應的動作,即實現灌裝、旋蓋和清洗。高速計數器的最高計數頻率取決于CPU的型號,CPU224有6個高速計數器,6個單相計數器,均為20kHz的時鐘速率。
      1.電機2.旋轉編碼器3.減速器4.凸輪分度器5.出袋口6.清洗裝置7.旋蓋裝置8. 文本顯示器9.灌料裝置10.壓注裝置11.料箱 12.加熱水箱

     圖3灌裝機主要結構圖

      4 控制系統時序圖及程序流程圖
      控制系統的時序是非常重要的控制工程網版權所有,既要緊湊,又要滿足各個工序要求,只有安排得好,各執行機構才能合理執行各自的動作。原系統采用凸輪系對設備各執行機構進行控制,改造后采用PLC、位置傳感器及旋轉編碼器等來完成控制。


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